神華煤制油如何做到污水“零排放”? 神華煤制油項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)污水“零排放”,分別對(duì)4類廢水實(shí)行分類處理回收。此外,還增加了污水預(yù)處理系統(tǒng)
由于西部地區(qū)水資源短缺,導(dǎo)致我國(guó)一些西部煤化工能源基地缺少納污水體,地區(qū)排污受限,這無(wú)疑加大了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
鄂爾多斯神華煤制油分公司總經(jīng)理張傳江稱,為實(shí)現(xiàn)污水“零排放”,項(xiàng)目對(duì)4類廢水實(shí)行分類處理回收。
其中,低濃度污水的特性與一般市政污水類似,神華采用成熟技術(shù)凈化回收;高濃度污水折算的化學(xué)需氧量(COD)濃度理論上高達(dá)到1萬(wàn)mg/L,采用特有的生物處理技術(shù)凈化回收。
對(duì)含鹽廢水,雖然國(guó)家無(wú)明確的排放標(biāo)準(zhǔn),但神華采用反滲透預(yù)處理技術(shù),大部分污水處理后送至循環(huán)水場(chǎng)補(bǔ)水,少量高濃度含鹽殘液送廠外蒸發(fā)塘自然蒸發(fā);至于最后的催化劑廢水,處理后得到的凈化水除用于補(bǔ)水外,還可回收硫酸銨固體,用于生產(chǎn)復(fù)合肥的原料 。
神華煤制油項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)算了這樣一筆賬:與煤制油項(xiàng)目相配套的環(huán)保“三同時(shí)”設(shè)施投資8.9億元。由于煤直接液化時(shí)污水成分復(fù)雜,污水處理尤其是高濃度污水難度極大,2009年至今,公司又投入4.5億多元用于污水治理及回用技術(shù)的優(yōu)化和改造,以保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
由于神華煤制油項(xiàng)目是世界上第一套工業(yè)化示范裝置,在項(xiàng)目投用之前無(wú)法獲得實(shí)際運(yùn)行后的相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù),也無(wú)現(xiàn)有的工程經(jīng)驗(yàn)和操作實(shí)踐可供借鑒,主要利用實(shí)驗(yàn)室裝置和工藝發(fā)展裝置獲得的水樣,在國(guó)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析化驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)試驗(yàn)分析其特性,摸索和論證處理技術(shù)方案。
無(wú)前車之鑒,這必然加重污水處理的難度。神華煤制油項(xiàng)目工程于2009年全面投入試生產(chǎn),在污水處理裝置的運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)考慮的是“分質(zhì)回用”,但受工藝裝置運(yùn)行不穩(wěn)定、季節(jié)變化等因素影響,循環(huán)水補(bǔ)水量變化頻繁;再有就是高濃度污水處理系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,即使近兩年工藝裝置運(yùn)行趨于穩(wěn)定,但處理效果依然未能完全達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),距離循環(huán)水補(bǔ)水水質(zhì)要求仍有一定差距。
針對(duì)暴露出的問(wèn)題,神華煤制油化工公司一直在積極尋求解決辦法和改進(jìn)措施。經(jīng)過(guò)多次組織專家論證,進(jìn)一步深度處理生化后的回用水,以使其達(dá)到脫鹽水進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn),從而將原來(lái)的“分質(zhì)回用”改為“一水多用”,便于工廠的水平衡調(diào)度。據(jù)了解,目前,這項(xiàng)改進(jìn)工程已經(jīng)基本完工,即將投入運(yùn)行。
與此同時(shí),公司還增加了污水預(yù)處理系統(tǒng),預(yù)計(jì)系統(tǒng)將在年內(nèi)建成投用。上述改進(jìn)措施實(shí)施后,所有工藝污水及生活污水經(jīng)凈化處理后基本上可以得到全部回用;在非正常工況下,根據(jù)應(yīng)急處理方案,污水達(dá)標(biāo)排放至廠內(nèi)蒸發(fā)塘,嚴(yán)格按蒸發(fā)塘的有效蒸發(fā)量控制排放總量。
這位負(fù)責(zé)人表示,在事故工況下,污水絕對(duì)不外排,即使是不得不停產(chǎn),也要保證不對(duì)外部環(huán)境造成不利影響。