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陜西良基建材污水處理脫氮除磷工藝答疑解惑
文章來源:陜西良基建材有限公司   更新時間:2016-08-13   閱讀:1447

 氮磷是普遍存在的兩類污染物且會對環(huán)境造成很大影響。眾所周知,水體中過多的氮磷存在會導(dǎo)致水體黑臭及富營養(yǎng)化,水生生物受影響,水環(huán)境惡化。因此,去除污水中的氮磷尤為重要。

化工制藥廢水處理

 

1、常見脫氮除磷工藝
生物脫氮除磷即借助微生物的作用,將水中的有機氮化合物、氨氮、含磷化合物等轉(zhuǎn)化、吸收并去除的過程。常見的脫氮除磷工藝便是應(yīng)用廣泛的A2/O工藝,以及SBR工藝、氧化溝工藝。
在脫氮除磷過程中,要達到較好的處理效果,控制工藝參數(shù)十分重要。以A2/O工藝為例,足夠的底物濃度是最基本的保障,在F/M值低于0.15時除磷效果將會受較大影響;而溶解氧不足將導(dǎo)致硝化反應(yīng)效率低下,若好氧池溶氧不足可能導(dǎo)致后續(xù)沉淀池因缺氧發(fā)生反硝化。二沉池內(nèi)出現(xiàn)反硝化將會導(dǎo)致出水SS升高,威脅出水水質(zhì)。由于反硝化的污泥上浮,出水也會帶出含有大量吸附磷的污泥,加劇出水磷的升高。
 
2、陜西良基建材污水處理脫氮除磷工藝答疑解惑問答實例
 
問題1:進水COD為120mg/L左右,NH3-N為40mg/L,要求出水COD為80mg/L,NH3-N為20mg/L,采用A2/O工藝,因為進水COD太低,污泥一直培養(yǎng)不起來,不過COD達標是沒有問題,經(jīng)過幾個生化池后出水為70mg/L左右,可NH3-N卻不達標,一直是在30mg/L左右,而且進水設(shè)計是6萬T/t,可實際只有2萬T/t。 現(xiàn)在有兩種想法,一種是加污泥馴化,可因為進水COD太低,需每天大量投加營養(yǎng)維持,似乎不太現(xiàn)實;另一種是在缺氧區(qū)投加化學物質(zhì)(有攪拌機),或者在曝氣池內(nèi)投加,用以化學法去除NH3-N,二沉池當作絮凝沉淀池用。哪種方法更好一點,或者說有什么其他更好的方法來處理? 
回答:
(1)水量不小,外加碳源的話,成本過高,是沒有必要的。
(2)既然COD出水已滿足要求,那么氨氮的話,可以通過調(diào)整好氧池運行來達到出水要求。
(3)由于硝化菌是自養(yǎng)菌,在碳源不充分的條件下反而有利于硝化菌繁殖,所以,需要控制好氧池的DO不低于3.0mg/L,pH值不低于7.0,且盡可能降低內(nèi)回流。如此,出水氨氮達標問題不大。
(4)當然,由于硝化反應(yīng)后,氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,所以總氮不會有多大減低,要去除總氮還需要等到進水有機物濃度有所提高后方能充分發(fā)揮反硝化的脫氮作用。
 
問題2:目前在做調(diào)試,主要工藝缺氧+好氧+缺氧+好氧。當COD高的時候氨氮去除效果很差。進水氨氮:200mg/L,COD:1000mg/L;前段時間,氨氮進水200 mg/L,COD 進水200mg/L的時候,氨氮出水效果很好40-50mg/L, 設(shè)計COD :60mg/L。主要用廢甲醇液,目前調(diào)試了1個半月,不長泥,測污泥濃度有2000-3000mg/L,SV:10-15%。目前怎么做比較合適?
回答:
(1)MLSS已經(jīng)有2000~3000ppm,請確認F/M值,再看看是否要提高其濃度。氨氮硝化需要長污泥齡,如果進水有機物提高了,降解有機物的菌種就會占優(yōu)勢,反過來,硝化菌就不占優(yōu)勢,故出現(xiàn)COD上升后氨氮去除率降低的現(xiàn)象。
(2)氨氮去除需要硝化和反硝化過程,其中硝化階段還與多個控制參數(shù)有關(guān),比如pH值、溶解氧等。這些指標是否滿足或有所變動也是要確認的。 
(3)僅僅考慮氨氮指標的降低,關(guān)鍵在硝化段。但是要徹底去除氨氮,需要在硝化段結(jié)束后,通過反硝化進行進一步降解。硝化段對進水有機物濃度無要求,反硝化則需要足夠的進水有機物濃度。
 
問題3:最近單位TP 一直超標。 前些日子SV一直往下將,從原來的20%降到10%左右。DO控制在3mg/l,而且出水渾濁。能見度極差,鏡檢污泥中表殼蟲非常非常多。初步斷定下來為污泥解體。調(diào)整工藝后。從原來的濃縮池中回流剩余污泥到CASS。經(jīng)過一個星期左右,SV升至25%出水情況明顯好轉(zhuǎn),能見度為1米左右,但是TP 一直超標。而且出水比進水高很多。 不知道是什么原因。 目前回流污泥泵頻率為20。是否回流污泥偏小,造成在前段選擇磷的釋放不夠充分?
回答:
(1)厭氧釋磷,把濃縮池污泥回流到CASS池,自然池內(nèi)磷含量升高。
(2)磷的去除依靠排泥最終完成。出水渾濁,說明有活性污泥流出;活性污泥吸收磷后(好氧階段),由于性狀不佳解體,你的出水SS升高,檢測的值就包含了吸磷累積在活性污泥中的部分,所以檢測值比進水高也就可以解釋了。
(3)保證出水SS,對降低出水磷含量有利。
 
農(nóng)藥生產(chǎn)廢水處理   
 
問題4:我廠是AAO工藝,處理生活污水和一定量的垃圾滲濾液,設(shè)計規(guī)模為3W,實際每天處理污水3.4W左右,一直以來TN都在17mg/L以上,其去除率基本上都低于50%。為了增加TN去除率,我們多次嘗試減少曝氣量,但很快出水氨氮就能從2.5mg/L以下突增至7左右,而TN卻下降不多甚至還有上升現(xiàn)象,因此又不得不恢復(fù)原有曝氣方式來保證出水氨氮。我們分析:雖然水量負荷導(dǎo)致污水停留時間變短,但從設(shè)計的變化系數(shù)及實際污泥負荷0.07左右來看,水量應(yīng)不是主要原因,所以考慮到了垃圾滲濾液對TN的影響(我廠接收的垃圾滲濾液量不多,對進水水質(zhì)有一定影響但未超過設(shè)計進水值)。因此想請問三豐老師,垃圾滲濾液中是否有抑制反硝化的物質(zhì),我們?nèi)绾闻卸ù祟愇镔|(zhì)的存在?我廠還可以通過哪些手段來提升TN去除率?(內(nèi)回流泵已24小時開啟)。
回答:
(1)既然要管控總氮,那么,反硝化效果很關(guān)鍵,否則氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,總氮還是不會減低的。
(2)反硝化方面平時你缺氧段觀察下,氣泡是否比較多,如果多的話,多半轉(zhuǎn)化為氮氣去除率,則總氮自然會減低。否則要調(diào)整參數(shù),提高反硝化效果。
 
問題5:我廠是城市污水處理,我是百樂克工藝,設(shè)計處理能力是三萬噸,進水COD350mg/L,我們現(xiàn)在實際處理是一萬四,進水COD是200mg/L左右,磷是2.2mg/L左右,氨氮是35mg/L左右,PH值7.7,污泥濃度是2500mg/L左右,SV30 28%,出水COD是22mg/L,氨氮0.05mg/L左右,出水懸浮比較高30mg/L,總磷超標1.3mg/L,澄清池有拳頭塊大小浮泥,池中溫度12度,溶解氧早上比較高,4-5mg/L之間,下午在1-3mg/L之間,現(xiàn)在總磷總是超標,應(yīng)該怎么處理,現(xiàn)在每天脫泥在17噸,污泥濃度逐漸下降,但總磷還是1.3mg/L。
回答:
(1)澄清池溶解氧不可太低,所以,入澄清池前溶氧要高些。
(2)另外,排泥是最終磷去除方法。排泥的泥也不要是停留時間很長的污泥。盡量是好氧新鮮污泥及時去脫泥。脫泥后的水測下磷,高的話,說明脫泥時的污泥含磷高,否則,脫泥前的所排污泥磷不高。
 
問題6:我廠建在一工業(yè)園區(qū)處理各個企業(yè)排放的綜合工業(yè)污水,包括煤化工、制藥污水、靛藍粉廠污水等等;工藝:厭氧池——好氧池——沉淀池——高級氧化,好氧池末端混合液和沉淀池污泥一起回流至好氧進水端,因成本原因高級氧化不常開啟;進水COD指標要求小于500mg/l,出水執(zhí)行一級B標準; 水量水質(zhì): COD正常時每天處理水量為20000—23000m3/d, 實測進水COD波動很大,偶有超過2000mg/l的高濃污水進入系統(tǒng),對生化系統(tǒng)沖擊很大,但3月份平均進水COD約為500mg/l,B/C約0.3,進水氨氮60mg/l,進水TP小于1mg/l,出水COD平均值87mg/l,但氨氮去除率非常差,只有10%。 現(xiàn)場參數(shù):污泥濃度3500mg/l,好氧池DO要求控制在2.5—3.5mg/l之間,SVI為72,F(xiàn)/M為0.05左右,每天投加磷肥補充TP至1mg/l; 現(xiàn)在最大的問題就是氨氮去除率很差,請問該如何調(diào)整?
回答:
氨氮去除效率低可能原因: 
(1)進入深化系統(tǒng)的PH值偏低(低于7)。
(2)工業(yè)廢水水質(zhì)影響消化菌占優(yōu)勢。
(3)目前測到的MLSS有效成分不高(如果平時排泥很少的話,則有可能存在的)。
(4)對策方面,如果PH沒有異常,則將MLSS調(diào)整到3000mg/l和4000mg/l兩個方向各保持1周后看看氨氮去除情況的變化。
 
釀酒廠生產(chǎn)廢水處理
 
 
問題7:現(xiàn)在做一個ORBAL一體化氧化溝(ORBAL里面含有固液分離器)試驗研究。情況如下: Q=5L/h, V=1.1m3,MLSS=1200mg/L 進水,生化池,出水 COD 1240 mg/l,419mg/l, 454mg/l; N 55.14 mg/l,83.94 mg/l,83mg/l; P 1.27mg/l 15.38 mg/l,5.19 mg/l;DO(有外多內(nèi)):0.2mg/l ,0.5mg/l ,2.0 mg/l;pH: 6.5~7.5 溫度:20~25 ;BOD沒有數(shù)據(jù)。說明:1、用白糖做營養(yǎng)配水,再進生活污水(P=1.27,N=20) 2、做TP試驗時,加入鉬酸鹽后,溶液顏色變化較深 3、快速游泳型纖毛蟲(背上有殼的)為主,草履蟲減少許多 4、外溝設(shè)置一個轉(zhuǎn)刷,采樣時,人工攪拌均勻,取混合液 5、目前仍為調(diào)試培養(yǎng)階段 6、前段幾天還沒進生活污水時,MLSS可達2000,以草履蟲、甲殼蟲為主,偶見輪蟲,無鐘蟲。到目前為止,污泥不生長。 由上可知,營養(yǎng)比例失調(diào),溶解氧出現(xiàn)問題。
問題:(1)脫氮除磷系統(tǒng)具體該如何進行調(diào)整?(2)DO應(yīng)控制在什么范圍更好? (3)用白糖配水,應(yīng)注意什么問題?(4)進入的生活污水是否存在問題,比如說,成分比例不好? (5)對于營養(yǎng)比例如: 好氧條件 C: N: P=100:5:1 厭氧條件 C: N: P=100:2:0.3 是否這樣?對此有什么看法?為什么?
回答:
(1)保證缺氧和耗氧的交替在系統(tǒng)中加以區(qū)域體現(xiàn)。
(2)外道可以低一些,0.5以下沒關(guān)系;內(nèi)道要高些,控制在2.0左右。 
(3)白糖是用以提高廢水的底物濃度,均勻投加即可,生活污水要多引入,否則菌種單一。 
(4)成分比例是否協(xié)調(diào)主要看看氮磷和底物濃度的關(guān)系即可,其他不需要太在意的。
 
問題8:AO工藝,分為兩組,設(shè)計20000立方每天,流程:格柵——水解酸化池——好氧池(掛有布塊狀填料)——二沉池(方形)——出水。目前進水量10000立方/天,兩組池子同時運行,水解酸化池采用脈沖布水,但是效果不是很好,出水比較清(感覺脈沖布水水力攪拌不夠),時間久就會冒黑泥,導(dǎo)致好氧池污泥全部變黑,好氧池有內(nèi)回流,污泥回流回到好氧池前端,曾經(jīng)嘗試污泥回流到水解酸化池,前面已經(jīng)提到脈沖布水水力攪拌不是很好,導(dǎo)致水解酸化池出水都是黑泥,好氧池的污泥顆粒就變得很細,沉降性不好。目前MLSS為2500mg/l到3000mg/l,氨氮有時可以達標,但是SS從為達標,P沒有去除率,基本為0(由于污泥回流到水解酸化池,導(dǎo)致出黑泥,污泥活性下降,因此就沒有回流污泥到水解酸化池)。沉降比10%左右,DO維持在4mg/l左右,MLVSS/MLSS大概為0.4,進水COD120mg/l左右,出水COD還能達標;氨氮進水25mg/l左右,出水有段時間能達標;執(zhí)行的是一級A標。想請問,這樣的工藝能達到脫氮除磷的效果嗎?還有SS一直超標的問題怎么解決。水解酸化池的出水都是很清的嗎?還是應(yīng)該是泥水混合很均勻的效果比較好?好氧池掛填料會使污泥顆粒變細嗎?掛膜之后好氧池DO為多少比較合理?除磷無效是什么原因?
回答:
(1)工藝來說,控制得到可以有脫氮除磷效果的,但是去除率不會高。
(2)SS超標由于污泥老化所致,需要適當排泥來修正過低的負荷。水解酸化池出水清是需要的,否則,大量水解池污泥進了好氧池,對好氧系統(tǒng)不利。
(3)污泥顆粒細小和水質(zhì)、負荷有關(guān),與填料關(guān)系不大。 
(4)考慮節(jié)能降耗和脫氮要求,2.5比較合適。
(5)重點還是在排泥上,加之水解酸化去厭氧不充分,所以,除磷無效。
 
問題9:我廠處理的是生活污水,前段時間出水總磷在1mg/L以下,近期由于連續(xù)的暴雨的天氣,出水總磷在1.5mg/L(不投加化學藥劑除磷)。池內(nèi)污泥濃度在2000mg/L左右,污泥沉降比在10%~15%,F(xiàn)/M為0.42KgBOD/KgMLSSd,厭氧池DO在0.3以下,NO3-N在1mg/L~2mg/L,但厭氧池的釋磷不充分。好氧池溶解氧濃度在4~5mg/L左右。 現(xiàn)在想 提高污泥濃度,目前已減少剩余污泥的排放量,進水濃度依舊很低,請問在這樣情況應(yīng)該采取何種措施來提高污泥濃度呢?如何降低出水總磷呢?
回答:
(1)既然負荷不高,個人覺得沒必要提高污泥濃度,相信出水COD也是達標的。 
(2)除磷還是要靠排泥的,現(xiàn)在降低排泥,自然出水磷會升高了.
 
 
問題10:我們現(xiàn)在進行升級改造 由以前的二級排放標準 改成一級b排放標準。 改造如下 :原來的工藝是 初沉池污水 進入生反池 好氧區(qū)---缺氧區(qū) ---好氧區(qū)---缺氧去 ---好氧區(qū) 共五個廊道,F(xiàn)在改成每個廊道隔斷成一個大點的好氧區(qū) 三個小點的缺氧區(qū),每個缺氧去分別進入少量的污水補充碳源等。 進水COD 250---350 mg/L ,BOD 70-120 mg/L, SS 200 mg/L,氨氮30-40 mg/L, TP3-5 mg/L ,MLSS四個廊道分別6000 mg/L,5500 4800 mg/L,4500 mg/L(由于分別進污水的緣故逐步降低的) ,好氧去DO =2 mg/L ,缺氧去DO =0.2mg/L,污泥體積指數(shù)(SVI)130左右;出水氨氮在7mg/L左右 ,總氮25mg/L左右 (一級B要求20)。TP在1.5-2.5 mg/L之間(一級B要求1)其余全部達標。 四個好氧區(qū)的氨氮7 mg/L左右沒有多大變化,三個缺氧區(qū)末端的總氮也沒有多大變化25 mg/L左右。按理應(yīng)該逐步降低的。理論上應(yīng)該達標,調(diào)試了半個月了就是總氮和總磷一直降不下來。請問是什么原因,如何調(diào)整?
回答:
(1)總氮去除效果差,要看看硝化和反硝化情況如何;硝化段(好氧PH、溶解氧情況、回流污泥量),反硝化段(pH,氣泡情況、DO)各指標情況也要分析下。總的來說,底物濃度不足的話,總氮去除率比較低,雖然你對缺氧區(qū)單獨有補充污水,也要看看是否能夠滿足反硝化的需要。 
(2)總磷去除的話本身在低底物濃度情況下也不能得到較高去除率的,加之你污泥濃度過高,排泥就少,自然磷無法通過排泥去除。
(3)可以通過逐步降低污泥濃度來看看氮磷去除率是否有提高。
 
問題11:我們好氧是接觸氧化加完全混合曝氣,前一階段水解酸后氨氮為100 mg/L,完曝出水為10 mg/L以下,現(xiàn)在基本上出水接近100 mg/L,怎么沒有一點處理效果?
回答:
好氧段的指標變化如何呢?一般情況出現(xiàn)這樣的問題,需要看看如下問題: 
(1)污泥濃度變化:確認下是否污泥流失 
(2)顯微鏡觀察:通過原生動物變化,確認是否有毒物質(zhì)流入 
(3)PH值變化:看看是否受到PH值的沖擊。
 
 
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